全自动出炉机械手投用后带来的巨大变化,“以前,我们用半自动机械手出炉,烧炉眼、带钎子,每台炉子至少需要4至5名出炉工在炉前操作,劳动强度大、危险系数高,在炉前高温环境下体力消耗大,易出现炉眼封堵质量下降,造成跑眼、电石流轨道、高温电石烧坏出炉系统设备等影响安全生产的诸多问题,现在,随着全自动出炉机械手的逐步安装投用,一台电石炉只需要3名出炉工就可以完成出炉工作,整个出炉过程中人员不需要靠近炉眼操作,不但避免与高温的直接接触、降低了工作量和劳动强度,还规避了出炉过程中的很多安全风险,为我们生产一线人员的安全增加了一份保障。”
提起安装过程中遇到的困难,电石一车间技术员深有感触,他说,一期电石炉炉台高,结构局限性强,施工难度大,安装周期过长会影响炉况的稳定性,相关操作人员又缺乏经验。考虑到这些困难,车间管理人员探寻适合自身实际条件的安装方案,主动选派班组长和出炉工到二期项目学习操作技能,全员协作,很大地改善了安装条件,缩短了安装调试周期,目前已有2台全自动出炉机械手相继投入使用,第3台正在调试阶段。
全自动出炉机械手运行中
在电石一车间安装现场,小编见到了正在埋头工作的电石一车间设备,当提及全自动出炉机械手的安装意义时,他深邃的眼眶里立马闪现出兴奋的光芒。“为了早日实现全自动出炉机械手的全覆盖,电石厂领导班子周密部署、各相关处室和车间干部职工紧密配合,克服重重难关,总结各类经验,现在,我们的安装技术越来越成熟、安装周期越来越短,同时,通过和厂家指导人员的互相交流和并肩作战,对全自动出炉机械手的结构和工作原理有了更深刻、更全的认识,为后期的维护保养积累了宝贵经验。全自动出炉机械手的安装投用,不但提高了公司电石生产的整体自动化水平、改善员工工作环境、降低员工劳动强度,同时提高了设备本质化安全系数,优化了员工队伍,逐步实现降本增效。